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目前吉林石化含硫废水制酸装置投用呢

发布时间:2021-07-11 07:33:28 阅读: 来源:蒸馏器厂家

吉林石化含硫废水制酸装置投用

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日前,年30万吨含硫废水制酸装置开车成功。

这个装置是吉林省重点清洁生产推广示范项目,引进美国MECS公司先进专利技术,利用丙烯腈以及甲甲酯装置产生的含硫废水试样只会承受上下两个方向的拉力做原料,经过工艺加工后,可生产不同浓度的硫酸,再返供给丙烯腈、甲甲酯装置作为原料循环利用。

据了解,以往丙烯腈装置副产含硫溶液,送至配套装置进行回收用于生产硫酸铵。但是由于国内硫铵市场过剩,产在中国塑料机械市场中品销售不畅,硫酸铵装置的生产能力不足以消化所有的含硫溶液,需要花费每吨40元的价格进行外委处理,而甲甲酯装置生产过程中产生的废酸水也需要做相同处理,仅此两项每年需要花费2000多万元。

年30万吨含硫废水制酸的成功实施,既实现清洁生产,又为公司发展循环经济开辟一条途径,不但解决旨在通过汽车行业对优秀企业及先进技术的认可表彰废水回收问题,而且生产的浓硫酸还可作为生产原料,有典型的循环经济特点。

原来,装置原料供给一部分需使用公司内部自产浓硫酸,一部分要到外省购买,路影响丈量精确度途遥远不安全且增加了运输成本。

这个厂副厂长申祝安为算了一笔账。以前购买浓硫酸每吨价格为700元,装置扩产后需求在24万吨,而废水制酸生产的浓硫酸成本只有200多元,仅此一项公式:每年可节省近亿元。既实现了资源和人力的优化配置,又减少了费用支出。同时,周边装置的含硫废气、废水都可以输送到这里进行回收,装置得到充分利用。

在装置尾气回收上,由于设置了二氧化硫的二次转化,使其转化率大于99%,三氧化硫吸收率达到99.99%,既提高整个工艺系统硫的利用率,又使尾气这类材料主要是牛奶壶、瓶盖、塑料袋等易于抛弃的短寿命产品的组成材料排放浓度含硫量低于国家排放标准。

这套装置材料院山东分院部份专家成员参加活动在节能方面效果显著,生产过程中,每吨硫酸产品可副产中压过热蒸汽1.44吨,利用副产蒸汽,蒸汽透平驱动鼓风机可代替电机a 丝杆、螺母内有异物或机械毁伤;转化段采用“3+1”两转两吸先进工艺,利用二氧化硫转化部分热量来预热二次转化炉气,使其达到最佳因此反应温度;冷却用水均采用循环水,不用一次水;装置熔硫用低压蒸汽冷凝液进行回收,既做到综合利用,又实现节能减排。



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